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AT32国产飞控(30.5*30.5)

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简介

基于AT32F435VMT7(AT32F437VMT7)国产芯片飞控,兼容重山飞控。 根据辉光管开源资料:https://oshwhub.com/pdwdw/at32f437以及安总的重山飞控资料

简介:基于AT32F435VMT7(AT32F437VMT7)国产芯片飞控,兼容重山飞控。 根据辉光管开源资料:https://oshwhub.com/pdwdw/at32f437以及安总的重山飞控资料

开源协议

GPL 3.0

创建时间:2023-12-10 08:59:56更新时间:2024-12-27 04:03:25

描述

此项目源于我的个人热爱,以及持续多年的想手搓一款属于自己的飞控的想法。

原理图源自于辉光管大佬的开源资料:https://oshwhub.com/pdwdw/at32f437,结合安总的重山飞控,接线图和重山飞控一样,固件通用(VMT7版)。

感谢“辉光管”的资料支持,感谢“安总”、“二木山人”等在我自制飞控期间进行的无私解答。

注意:主控方面我使用的是AT32F435VMT7,理论上AT32F437VMT7通用。

此项目仅供个人爱好者交流自制用,严禁以任何方式利用本项目盈利。

 

本飞控相关视频:https://www.bilibili.com/video/BV1gZ421g7Kb/?spm_id_from=333.1007.0.0&vd_source=aabef2fe3f2d7a963e52d182e067dc93

 

相关QQ群:

找羊量产计划:135891917(我自己的粉丝群)

重山航空官方群:131047521(安总的官方群,重山飞控的各种资料都在群里能找到)

重山航空官方群(二群):820386036(安总的二群,没一群热闹)

AT32交流2群:816105907(一群人满了我没加到,只加了个二群)

 

项目参数:

飞控尺寸:30.5 X 30.5

UART:5路,我目前是UART1-GPS,UART2-留空(或接模拟图传),UART3-大疆图传,UART4-电调(或者给模拟摄像头调参,不可共用),UART8-接收机

黑盒:128MB

LED:5路并联(4路sh1.0端子,1路焊盘,信号并联关系,因此灯是同步控制的)

 

飞控基础设置:

BF地面站:

(注意陀螺仪选CW 180°flip只针对BMI270,如果是42688的话要选CW 90°flip)

inav地面站:

陀螺仪角度需要进CLI更改:

42688:

Set align_board_pitch=1800 

Set align_board_yaw=900

Save

BMI270:

Set align_board_roll=1800

Set align_board_yaw=900

Save

 

PCB目前有两个版本,两个版本的区别仅为正面的LED焊盘和UART8接口使用SH端子引出,对于大疆图传来说,可以做到所有接口均可拔插,无需焊接任何焊盘,方便拆装调试。另外,AT32芯片存在DFU劫持,即烧录固件时需要断开所有串口设备,所以都建议制作后一版PCB。

固件烧录和现有固件(BF4.3.4、inav7.1.0)详见附件,均为重山飞控项目固件和烧录说明。

 

目前已测试项目(均为BF。INAV未飞行):

陀螺仪:BMI270(测试无问题,多次试飞),42688(已焊接未测试)

气压计:BMP280(BF地面站正常识别,未使用功能)

黑匣子:128MB(W25N01GVZEIG)测试无问题,容量大小向下兼容(W25Q128JVPIQ、W25Q256JVEIQ、W25Q512JVEIQ),向上不清楚

图传:模拟图传(仅连接测试,画面和osd无问题,未试飞),大疆vista高清(画面和root osd无问题,多次试飞)

GPS:无问题

接收机:黑羊915无问题,elrs应该也没有问题,sbus未测试

供电:6s供电测试无问题,MP9943芯片理论支持4-30V,但是图传供电我设置的10v输出,因此供电需要大于10v,由于部分元件耐压可能最高到25v也就是6s,因此推荐3-6s

电调:M1-M4(SH1.0-10p)测试无问题,S1-S4(SH1.0-8p)未测试。

LED:4路4*WS2812B灯带测试无问题

其余接口暂未使用,有条件的可测试反馈于我,感谢!

 

现有问题:

1.上电自检过慢,基本要上电5-8s才能自检完成进行飞行,连接地面站和保存重启也一样,比普通飞控要多等几秒。问题产生原因是BMI280启动检测慢,如果换成42688会快很多,这个固件的初始代码不一样。

2.OSD中GPS箭头指向有误,属于飞控固件的问题,已在4.3.4固件中修复,4.3.4版本正常显示。

3.黑盒文件导出速度波动较大,但是不影响数据,也未发生丢失/传输中断情况。

 

以下是一些图片:

设计图

原理图
PCB

BOM

IDNameDesignatorFootprintQuantity
1100nFC1,C4,C17C06033
210uFC2,C3,C19,C26,C27C06035
3100nFC5,C6,C9,C14C06034
422uC7,C8,C10,C11,C12,C13,C15,C16C08058
510uFC18C06031

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